煉油廢水成分復雜,水質(zhì)波動頻繁。隨著煉油原料重質(zhì)化和劣質(zhì)化趨勢加劇,上游裝置排放廢水的水質(zhì)成分愈加復雜,經(jīng)常對廢水處理系統(tǒng)造成嚴重沖擊,導致出水不能達到排放指標要求。同時原來直接排放的含鹽廢水也因指標不合格需進行處理。國家鼓勵企業(yè)對石油化工污水處理設(shè)施進行改造,要求加大廢水處理的資金投入。廣州漓源環(huán)保污水處理公司介紹了某煉油廢水處理改造工藝流程。
某煉油企業(yè)產(chǎn)生的廢水主要分為含油廢水和含鹽廢水,現(xiàn)需對現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)進行升級改造。改造后,含油廢水經(jīng)隔油、氣浮,含鹽廢水經(jīng)靜置后,進入水解酸化-A/O進行生化處理,蕞后再進行深度處理,深度處理采用篙效沉淀-臭氧催化氧化-BAF-氣浮濾池工藝,出水經(jīng)監(jiān)測合格后外排。
該項目含油廢水COD濃度高,總氮、總磷濃度低;含鹽廢水COD濃度低,總磷、總氮濃度高,總氮以NO3--N為主,廢水中還含有阻垢劑、殺菌劑。同時篙效去除COD、氨氮、總氮、總磷,尤其是總氮的去除是本工程的難點。
生化工藝以去除COD和總氮為主要目標,其中總氮達標為需攻克的難點。作為老廠改造項目,在有效利用原有構(gòu)筑物的前提下,生化處理工藝采用水解酸化-A/O工藝。生化處理的后續(xù)深度處理工藝,需要將水中低濃度的COD、總氮及總磷進一步降低,是廢水提標改造的關(guān)鍵工段。深度處理采用臭氧催化氧化-BAF組合工藝,該工藝將化學氧化和生物氧化的優(yōu)點結(jié)合起來,先通過化學氧化將難降解有機物進行化學改性和部分直接礦化,再通過后續(xù)生化處理去除。通過氧化與生化耦合處理,達到廢水深度處理效率高、運行費用低(藥劑使用量較小、污泥產(chǎn)生量少等)、投資費相對較低的目的,具有很好的經(jīng)濟可行性。
廢水處理系統(tǒng)工藝流程見圖。
經(jīng)預(yù)處理后的含油廢水及含鹽廢水進入二級浮選池進行均質(zhì)混合,再進入由原南北曝氣池改造的水解酸化池、缺氧池、好氧池進行生化處理,出水經(jīng)二沉池沉淀后進入廢水深度處理系統(tǒng)。廢水深度處理系統(tǒng)由篙效沉淀池、臭氧催化氧化池及BAF濾池組成。二沉池出水首先進入篙效沉淀池,篙效沉淀池由混凝區(qū)、絮凝區(qū)、沉淀和濃縮區(qū)組成,通過投加PAC和PAM藥劑,主要去除水中的總磷和懸浮物,經(jīng)過篙效沉淀池的處理,總磷達到排放要求,出水懸浮物滿足臭氧催化氧化進水條件后,進入臭氧催化氧化池(利用原有氧化池、還原池及CBR池改造而成)。臭氧催化氧化池出水經(jīng)配水井(利舊)緩沖和泵提升,進入BAF濾池進行處理。正常情況下,BAF濾池的出水即可達到合格排放的標準。BAF濾池出水經(jīng)緩沖和泵提升后進入氣浮濾池(已有,利舊)。氣浮濾池出水自流入監(jiān)控池,經(jīng)檢測合格后外排,如果不合格則送回至水解酸化池重新處理。
為防止在來水水質(zhì)波動較大、操作失誤等情況下導致不合格水外排,設(shè)計將現(xiàn)有4臺纖維束過濾器改造為活性炭過濾罐,在出水不達標時用作保安措施。
該工程實踐表明,采用預(yù)處理-水解酸化-A/O-臭氧催化氧化-BAF組合工藝進行煉油廢水處理中的含油廢水和含鹽廢水,處理后出水各項指標均低于GB31570—2015特別排放限值要求。
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